南阳能化强化蒸汽精细管理提效降耗

发布时间:2024-06-12 03:36 阅读次数:

  本报讯 今年以来,南阳能化聚焦降低蒸汽成本,强化精细管理与技术创新协同,深挖节能降耗潜力,截至目前,通过开展燃气锅炉降压试验、为蒸汽管网加装盲板等措施,日可节约天然气1000标准立方米。

  蒸汽消耗是影响装置能耗的重要因素,是南阳能化最大的变动成本。为降低蒸汽用量,年初以来,南阳能化组织节能管理技术人员摸清所有蒸汽使用点和使用量,实施科学精准计量管理模式,安装更新计量设施7台,完善蒸汽计量异常汇报、使用制度,实现蒸汽使用点实时监管。坚持开展蒸汽消耗的技术和成本双分析,细化蒸汽管控,对现场跑冒滴漏及时整改治理,及时测量和更换伴热、保温较差的装置,对管网损失采取针对性措施,最大限度减少能源浪费,合理降低蒸汽消耗。

  坚持统筹蒸汽使用平衡,根据气温变化,及时调整伴热参数,根据锅炉负荷,及时调整加温计划,将蒸汽分流到不同的生产环节,确保锅炉始终在经济区间运行。针对燃气锅炉能源利用不合理的情况,组织攻关团队开展燃气锅炉蒸汽参数优化测试,通过适当降低蒸汽温度和压力等措施,有效降低蒸汽生产过程天然气消耗。

  强化蒸汽管网现场治理,组织开展蒸汽管网隔断阀门现场排查。员工主动查找堵住效益“出血点”,有效降低蒸汽管网损失。

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